爐用高溫風(fēng)機(jī) 冠熙風(fēng)機(jī) 吸塵風(fēng)機(jī)廠 防爆除塵風(fēng)機(jī)
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爐用高溫風(fēng)機(jī)-冠熙風(fēng)機(jī)-吸塵風(fēng)機(jī)廠

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聯(lián)系人 李海偉

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發(fā)貨地 山東省濰坊市
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商品介紹
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聯(lián)系方式
用途 管道風(fēng)機(jī)
品牌 冠熙風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)壓力 低壓風(fēng)機(jī)
材質(zhì) 其他
氣流方向 其他
葉片數(shù) 12
電壓 380V
軸功率 2.71(kw)
報(bào)價(jià)方式 按實(shí)際訂單報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
型號(hào) 4-72、9-26等
重量 80(kg)
產(chǎn)品編號(hào) 8088518
商品介紹
山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司主營(yíng):軸流風(fēng)機(jī),耐高溫高濕風(fēng)機(jī),烘干設(shè)備用風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī)








風(fēng)機(jī)葉片吸力側(cè)形成的低能流積聚的“尾跡區(qū)”,形成“射流-尾流”結(jié)構(gòu)。加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機(jī)葉輪尾緣處的“尾跡-射流”更加的嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)模型尾跡區(qū)占了比較大的空間,減少了風(fēng)機(jī)流道有效面積。在小流量區(qū),風(fēng)機(jī)內(nèi)部的流場(chǎng)分布發(fā)生偏心現(xiàn)象(C 處),葉輪流道E 側(cè),氣體比較充實(shí),葉輪流道F 側(cè)氣體分布較差,與原始風(fēng)機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)分布相比,其風(fēng)機(jī)葉輪流道的充盈性差。離心風(fēng)機(jī)的效率曲線(xiàn)如圖6,無(wú)進(jìn)氣箱情況下在流量為2.82kg/s,壓力為3 106.23Pa 時(shí),達(dá)到較高效率68.64%;加進(jìn)氣箱后在流量為1.68kg/s,壓力為2 775.54Pa,達(dá)到較高效率59.45%,通過(guò)與原始風(fēng)機(jī)對(duì)比可知,加進(jìn)氣箱后其較高效率降低8.19%。同樣由圖6 效率曲線(xiàn)對(duì)比圖可知,加進(jìn)氣箱后風(fēng)機(jī)整體效率降低,與原始風(fēng)機(jī)相比其高效區(qū)域比較窄,縮短了工作區(qū)域,且加進(jìn)氣箱后較優(yōu)工況點(diǎn)向小流量區(qū)偏移。加進(jìn)氣箱后,離心風(fēng)機(jī)的全開(kāi)流量降低,與無(wú)進(jìn)氣箱相比,流量降低了16.9%。由圖7 可知,加進(jìn)氣箱不僅降低了風(fēng)機(jī)的全開(kāi)流量,其全壓也有所減少。風(fēng)機(jī)性能測(cè)試采用C 型試驗(yàn)裝置對(duì)帶進(jìn)氣箱的離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行了性能測(cè)試,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)按GB/T 1236-2017《工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)》執(zhí)行。同時(shí)也可以看出,加米字形集流器壓力梯度變化趨勢(shì)比普通圓弧形集流器平緩,對(duì)穩(wěn)定進(jìn)口氣流,保證氣流的均勻及穩(wěn)定有更明顯的作用。





本文以風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)4 種組合方式的消聲蝸殼進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)量,研究了每一種組合的降噪效果及對(duì)風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能的影響。試驗(yàn)在符合ISO3745 標(biāo)準(zhǔn)的半消聲室中進(jìn)行,其四周墻壁及屋頂均裝有消聲尖劈,消聲室截止頻率100 Hz,本底噪聲為26 dB( A) 。試驗(yàn)裝置和測(cè)試系統(tǒng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1236-2000《工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn)》和GB/T2888-91《風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測(cè)量方法》的要求設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試。風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口端連接符合GB/T 1236 規(guī)定的風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)進(jìn)氣試驗(yàn)裝置。使用智能壓力風(fēng)速風(fēng)量?jī)x測(cè)出PL3 位置的靜壓和PL5 處的流量壓差,然后再根據(jù)其他測(cè)量的數(shù)據(jù)算出風(fēng)機(jī)全壓和靜壓試驗(yàn)裝置。試驗(yàn)結(jié)果表明:由于穿孔板相對(duì)于光滑的鋁板有著較高的壁面摩擦阻力,導(dǎo)致加裝穿孔板后的風(fēng)機(jī)壓力和效率在整個(gè)測(cè)試工況范圍內(nèi)都有不同程度的降低。



試驗(yàn)采用進(jìn)口堵片方式調(diào)節(jié)流量,從大流量至小流量共選取8 個(gè)工況點(diǎn),分別測(cè)試每個(gè)工況點(diǎn)的風(fēng)機(jī)流量、壓力、功耗和噪聲。最后計(jì)算風(fēng)機(jī)標(biāo)況下流量、全壓、全壓效率、總A 聲級(jí)。本試驗(yàn)風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖,在風(fēng)機(jī)蝸板和前后蓋板上可分別固定穿孔鋼板,穿孔板與蝸殼本體之間形成10 mm 的空腔,空腔內(nèi)填充超細(xì)玻璃棉,形成消聲蝸殼。以此形成4 種消聲蝸殼組合: A 組合,周向蝸板有消聲層;B 組合,蝸殼后蓋板有消聲層; C 組合,周向蝸板和后蓋板有消聲層; D 組合,周向蝸板和前蓋板有消聲層。選用的穿孔板采用板厚1 mm,孔徑6 mm,穿孔率約為22%。各種加裝吸聲結(jié)構(gòu)組合,風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)部的通流結(jié)構(gòu)尺寸和原風(fēng)機(jī)一致。這種分布不均勻的現(xiàn)象會(huì)直接堵塞葉輪出口,從而使葉輪發(fā)生周期性的加速或減速,進(jìn)而降低離心風(fēng)機(jī)的工作效率,縮小了風(fēng)機(jī)工作的范圍,影響了金屬葉輪的平穩(wěn)運(yùn)行。




消聲蝸殼對(duì)風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能的影響原風(fēng)機(jī)與不同消聲組合試驗(yàn)所得的氣動(dòng)性能對(duì)比如圖3 所示。試驗(yàn)結(jié)果表明: 由于穿孔板相對(duì)于光滑的鋁板有著較高的壁面摩擦阻力,導(dǎo)致加裝穿孔板后的風(fēng)機(jī)壓力和效率在整個(gè)測(cè)試工況范圍內(nèi)都有不同程度的降低。4種消聲組合方式的壓力損失并不相同,當(dāng)額定轉(zhuǎn)速為3 800 r /min,在設(shè)計(jì)工況下,A 組合改進(jìn)風(fēng)機(jī)全壓降低了約16.0 Pa,效率下降了約1.28%; B 組合改進(jìn)風(fēng)機(jī)全壓降低了約5.0 Pa,風(fēng)機(jī)效率下降了約0.9%; C 組合改進(jìn)風(fēng)機(jī)全壓降低了約36.8 Pa,效率下降了約3.18%; D 組合改進(jìn)風(fēng)機(jī)全壓降低了約45.8 Pa,效率下降了約3.28%。根據(jù)風(fēng)機(jī)參數(shù),風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)噪聲基頻為760Hz,由頻譜圖可看出在500~800Hz之間的低頻噪聲并沒(méi)有降低,而1250-2000Hz之間吸聲材料的降噪效果非常好,噪聲下降明顯。



主要由于安裝穿孔板的面積不同,導(dǎo)致不同消聲組合方式的摩擦損失不同。B 組合即只在風(fēng)機(jī)后蓋板上安裝穿孔板,風(fēng)機(jī)壓力損失小。不同工況下,風(fēng)機(jī)壓力和效率損失也不相同,在設(shè)計(jì)工況及偏大流量工況下,風(fēng)機(jī)壓力和效率損失較大,效率也同步降低。主要原因是大流量工況下,蝸殼內(nèi)部氣流速度較高,氣流與穿孔板之間的摩擦損失增加。消聲蝸殼為A 組合形式時(shí)與原風(fēng)機(jī)的出口A聲級(jí)隨流量變化的對(duì)比圖??梢钥闯觯煌r下,A 型消聲蝸殼的降噪效果不同,風(fēng)機(jī)在額定工況點(diǎn)附近,降噪效果好; 在大流量工況下,降噪效果變差,這主要因?yàn)榇罅髁壳闆r下,蝸殼內(nèi)氣體流速較大,而氣體流速對(duì)吸聲材料的吸聲效果影響很大; 在小流量工況下,風(fēng)機(jī)流動(dòng)惡化,風(fēng)機(jī)振動(dòng)較大,導(dǎo)致振動(dòng)噪聲很大以致降噪效果反而變差。與原風(fēng)機(jī)相比,在額定工況點(diǎn)A 聲級(jí)降低約4.5 dB( A) ,在大流量工況下,A 聲級(jí)降低約3.6 dB( A) ,在小流量工況下,A 聲級(jí)降低約1.9 dB( A) 。進(jìn)氣箱內(nèi)的流動(dòng)損失進(jìn)氣箱的流動(dòng)損失可以通過(guò)數(shù)值模擬計(jì)算分析,為理論研究提供參考,其大小為進(jìn)氣箱出口截面的動(dòng)壓乘以損失系數(shù)。


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公司名稱(chēng) 山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 李海偉 (QQ:3089959253)
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